離心式壓縮機(jī)傳感器線纜漏油及密封改進(jìn)
來源:《管道保護(hù)》2023年第4期 作者:馮桃寧 龐樹紅 宋團(tuán)飛 時(shí)間:2023-8-8 閱讀:
馮桃寧 龐樹紅 宋團(tuán)飛
國家管網(wǎng)集西氣東輸甘陜輸氣分公司
摘要:壓縮機(jī)機(jī)殼穿線盒是傳感器線纜由壓縮機(jī)內(nèi)到外的關(guān)鍵部件。隨著壓縮機(jī)運(yùn)行時(shí)間增加,機(jī)殼穿線盒產(chǎn)生不同程度的漏油現(xiàn)象。通過對穿線盒線纜密封件的改進(jìn),解決了生產(chǎn)現(xiàn)場普遍存在且難以根治的漏油問題,降低了員工勞動強(qiáng)度,減少了潤滑油漏失,為天然氣管道壓縮機(jī)可靠性及安全運(yùn)行提供了保障。
關(guān)鍵詞:離心壓縮機(jī);接線盒;傳感器線纜;潤滑油;漏油
離心式壓縮機(jī)組對長輸天然氣管道進(jìn)行增壓,以保證天然氣高效地按照一定的壓力和流量向下游輸送。為保障壓縮機(jī)安全平穩(wěn)運(yùn)行,需通過振動、溫度、轉(zhuǎn)速等傳感器對壓縮機(jī)運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行采集、監(jiān)控。傳感器線纜通過壓縮機(jī)機(jī)殼穿線盒接入現(xiàn)場接線箱,再接入到控制柜從而實(shí)現(xiàn)控制器對傳感器數(shù)據(jù)的采集。壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)部位需潤滑油系統(tǒng)進(jìn)行潤滑、冷卻,機(jī)殼內(nèi)會產(chǎn)生較高溫度的油氣混合物,油氣附著在線纜,由于接線盒密封不良,滲漏到穿線管直至現(xiàn)場接線箱內(nèi)(圖 1)。
圖 1 壓縮機(jī)傳感器線纜布置部分結(jié)構(gòu)示意圖
面對上述問題,目前常用的解決辦法是員工定期清理接線箱內(nèi)積油,若不定時(shí)清理積油,線纜浸泡在凝析油中,導(dǎo)致線纜橡膠保護(hù)層乳化,影響傳感器數(shù)據(jù)傳輸。在清理積油過程中可能誤觸碰關(guān)鍵傳感器線纜造成壓縮機(jī)異常報(bào)警或停機(jī),影響長輸管道輸氣效率。本文針對上述問題進(jìn)行相關(guān)分析,并提出解決辦法。
1 傳感器線纜漏油原因分析
目前傳感器接線盒通過螺紋連接方式安裝在壓縮機(jī)機(jī)殼上,主要是壓力調(diào)整式密封盒,其結(jié)構(gòu)部件是由接線盒外殼、穿線孔、緊固螺母、壓緊螺母、密封塞等組成(圖 2)。
圖 2 穿線盒
造成壓縮機(jī)機(jī)殼穿線盒密封失效的因素很多,經(jīng)過對現(xiàn)場GE壓縮機(jī)、沈鼓壓縮機(jī)、MAN壓縮機(jī)等多種常見離心式壓縮機(jī)傳感器接線盒漏油問題分析研究,發(fā)現(xiàn)造成穿線盒漏油的原因有以下幾個(gè)方面。
(1)密封塞形變度不易把控。壓緊螺母未擰緊,導(dǎo)致密封塞形變不夠,密封塞與傳感器線纜之間間隙較大,會通過其間隙滲漏到穿線盒及穿線管內(nèi),形成冷凝油積液。隨著壓縮機(jī)運(yùn)行時(shí)間增加,積液聚集逐漸增多最后流向現(xiàn)場總線接線箱內(nèi)。若壓緊螺母緊固過度,易導(dǎo)致密封塞形變嚴(yán)重,損傷線纜保護(hù)層,降低傳感器使用壽命,甚至超過形變極限,密封塞破損,掉入壓縮機(jī)機(jī)殼內(nèi),造成生產(chǎn)事故。
(2)雙線纜之間有間隙。由于壓縮機(jī)葉輪轉(zhuǎn)軸、軸瓦、止推軸承等部件需檢測數(shù)據(jù)較多,因此在穿線孔中有2根或3根線纜從密封塞同一孔洞中穿出,導(dǎo)致線纜之間間隙無法通過擠壓密封塞的方式進(jìn)行密封,往往采用密封膠填充,但由于壓縮機(jī)運(yùn)行時(shí)有振動、高溫、油氣侵蝕等不良環(huán)境的產(chǎn)生,使密封膠失效,油氣從線纜間隙中竄出,流經(jīng)穿線管到接線箱內(nèi)。
(3)油氣串流保護(hù)層內(nèi)。為保障壓縮機(jī)傳感器使用壽命及傳輸數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,所有傳感器線纜外層均有保護(hù)層,由于傳感器檢測元件與延伸線纜材質(zhì)不同和加工原因?qū)е陆涌谔幱锌p隙,機(jī)殼內(nèi)腔的油氣會竄入縫隙或線纜保護(hù)層破損處,到達(dá)接線箱或機(jī)殼接線盒外部線纜接頭處,再通過穿線管到達(dá)接線箱。
2 治理措施
對壓縮機(jī)機(jī)殼穿線盒漏油頑疾問題,要認(rèn)真檢查,通過對漏油的各種原因查擺,找出病因,對癥下藥。
(1)增設(shè)密封塞支撐片。為了防止因壓緊螺母緊固過度,導(dǎo)致密封塞破損,在密封塞底部加裝帶有孔洞的不銹鋼圓形支撐片,厚度為1.5 mm,直徑等于穿線孔底部凸臺外徑,在密封塞頂部同樣加裝同規(guī)格的支撐片,避免壓緊螺母直接作用在密封塞上,使得壓緊螺母的壓力先作用在支撐片上,再由支撐片均勻作用于密封塞,使其與線纜擠壓受力均勻,達(dá)到良好的密封效果。
(2)改造密封塞穿線模式。對于2條及以上的穿線密封塞,改變其原有的單孔穿線模式,采用獨(dú)立穿線模式。根據(jù)線纜數(shù)量和直徑對同尺寸無孔洞的密封塞進(jìn)行打孔,孔徑為剛好穿過線纜為原則。這樣每根線纜都是獨(dú)立的孔洞穿過,再通過擠壓密封塞使得每根線纜受力均勻,線纜間隙密封充實(shí)(圖 3)。
圖 3 改進(jìn)后的穿線盒
(3)改進(jìn)線纜保護(hù)層。對于線纜保護(hù)層竄油問題,需要仔細(xì)觀察才能發(fā)現(xiàn),因?yàn)楸Wo(hù)層與線纜間隙很小,滲漏油現(xiàn)象不明顯。為徹底根治該現(xiàn)象,在壓縮機(jī)機(jī)殼拆卸后,將穿入穿線盒之前的線纜保護(hù)套切割,用耐油熱縮套替代原有保護(hù)層,用熱風(fēng)槍加熱熱縮套使其受熱收縮,緊密貼合在被拆除保護(hù)套線纜部位,在高溫油氣作用下熱縮套更加貼合在線纜上,使得熱縮套與線纜之間無縫隙,油氣無法進(jìn)入線纜保護(hù)層,從而實(shí)現(xiàn)密封效果。
3 結(jié)語
將改進(jìn)后的離心壓縮機(jī)傳感器穿線盒分別應(yīng)用在GE壓縮機(jī)、沈鼓壓縮機(jī)、MAN壓縮機(jī)后,經(jīng)過長達(dá)1年多的驗(yàn)證,未在傳感器線纜接線箱內(nèi)發(fā)現(xiàn)積油現(xiàn)象,取得非常好的效果,基本治理了傳感器穿線盒漏油問題。該方法降低了員工清潔積油維護(hù)勞動量,提高了傳感器使用使用壽命,減少了潤滑油滲漏造成的環(huán)境污染。
作者簡介:馮桃寧,1987年生,西氣東輸甘陜輸氣分公司輸氣工高級技師(助理工程師),本科,主要從事機(jī)械設(shè)備壓縮機(jī)管理工作。聯(lián)系方式:15109220946,1143548477@qq.com。
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